下面就由二模板注塑機廠家帶您了解:
一:塑料機問題
問題:是做PP料的,生產制造中發生放料不夠,致發生半拉胚,技術人員清理了膠體溶液真空電磁閥,安上后仍是合模力不足,基本確診為比例放空閥毀壞,我想問一下大神也有別的根本原因嗎,如今設備在慢速度運作,只有將放料停止部位調高,基本上能達到注入量?
振業注塑加工解釋:
第壹個緣故很有可能你的開料口“鐵路橋”與此同時背壓式太低了。與此同時熔膠警報時間太長了。
第貳個因素是料沾擠出機螺桿了,由于后面擠出機螺桿溫度太高了。
第三個緣故看是否有料溫超,造成漏流比較嚴重?
第四個緣故是熔膠電機的問題,密封性塞壞掉沒有?真空電磁閥是否有阻塞?熔膠工作壓力能否上的去?
看是否噴頭溢膠,造成膠從前邊外露了加
二:塑料機鎖合模力與較大射膠工作壓力
問題:塑料機鎖合模力一定要超過髙壓鎖合模力嗎?或是鎖合模力要超過較大射膠工作壓力?
振業注塑加工解釋:
先鎖合模力≥結構內工作壓力×成形品展開面積
大結構內工作壓力一般造成在試壓逐漸后,便是模芯工作壓力曲線圖高處的部位。
鎖合模力的簡易優化算法,鎖合模力=1.1*凹模的展開面積(cm2)×原材料工作壓力指數(T/cm2)
原材料工作壓力指數與料的黏度相關,黏度大的可以選值小一點,相反反然,例如PS可以選0.3,PA可以選
三:塑料機型號及試壓時間
問題:塑料機為何射出去一段也有好不必要量時就逐漸試壓了呢?是否轉保壓時間過短了?
88T的塑料機,在打一個1出4的商品,4穴加過流道共為92g。用射壓和彈速全是65或全是70時,商品外型非常好,僅僅制冷時產生漲縮。
之后他人提議我再降彈速,如不好,在低彈速時加一些射壓,但目前發覺在低彈速時,在射4段,邊角余料也有約10上下時就逐漸試壓了,保壓下去邊角余料也有4上下。加我ypml001,迅速入群,把握創業商機
之前用65彈速和射壓時,射4段邊角余料為1,試壓時佐料為1.2,我覺得放料值應該是準確的吧!我在想是否轉保壓時間太快?由于近期一直在打其他商品,因此不可以拿那模貝上來試,只有先問一問了。
振業注塑加工解釋:
你注入界面設置毫無疑問設置成時間轉換,原來彈速快到了轉換點僅有1,如今彈速慢到了轉換點是10,便是這緣故。解決方案是把時間轉換時間增加,與此同時以部位轉換為主體。
部位轉換和時間轉換是相互之間填補,便是部位轉換為主體,時間轉換做為安全模式罷了。漲縮緣故許多這兒不詳談,但原來基本參數不太好:
1.射膠太強,射膠完畢后試壓幾乎失靈了,那樣非常容易脹模,僅有在長步驟的偏激狀況下能用,一般不能用。
2.料墊過短,料墊僅有1點幾乃至4點幾太小了。適度延長些。
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